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ET200eco模块,置于生产线滚轮下方,由于该模块需要到现场较为恶劣的生产,因此需要有防水防油防尘等功能。
3 目标控制
3.1 设计
汽车发动机装配线是一个对发动机顺序装配的流水线工艺。由于工艺的繁琐性,工程的计算机控制考虑采用分散控制和集中的分布式控制,采用以PLC为核心构成的计算机控制,各工位控制之间通过网络实现数据信息、资源共享。该装配线在整个生产中较为关键,由于每个工位之间是流水线生产,因此每个环节的控制都必须具备高可靠性和一定的灵敏度,才能保证生产的连续性和性。从站中的每个ET200S站和其对应的 ET200eco站共同构成一个工位, ET200eco主要是采集现场数据之用。ET200S站的模块置于小型控制箱内, 对于工位的基本操作有两种,就地控制箱手动和就地自动。由于每个控制工位的操作进度不*,操作工可以按照装配要求进行手自动切换。特殊情况下亦可通过手动操作进行工件位置的修正。
安装在各工位的分布式I/O模块ET200S和ET200eco通过现场检测元件和传感器将主要的监控参数(主要是开关量)采集进来,ET200S和ET200eco将现场模拟量转换为高精度的数据量,通过zui高速度可达12M的Profibus-DP现场总线网络将采集数据上传到*控制器,控制器根据具体工艺要求进行处理,再通过Profibus-DP网络将控制输出下传给ET200S,实现各工位的控制流程。 PROFIBUS是应用zui广泛的现场总线。PROFIBUS有三种类型:FMS、DP和PA。PROFIBUS-FMS可用于通用自动化;PROFIBUS-DP用于制造业自动化;PROFIBUS-PA用于自动化。使用PROFIBUS现场总线技术可以使硬件、工程设计、安装调试和维修费用节省40%以上。PROFIBUS-DP的技术性能使它可以应用于工业自动化的一切领域,包括冶金、化工、环保、轻工、制药等领域。除了安装简单外,它有*的传输速率,可达12Mbits/s,通讯距离可达到1000米,如果加入中继器可以将通讯距离到数十公里,具有多种网络拓扑结构(总线型、星型、环型)可供选择。在一个网段上zui多可连接Profibus-DP从站即ET200S或是ET200eco 32个。
整个控制根据工艺划分由转台、举升台、举升转移台、翻转机五种工位组成。各部分可完成各自的控制任务,并通过工业以太网实现和监控的连接,由实现各部分的协调控制。
装配I线工程PLC控制和网络通讯具有下列特点:
(1)计算机集成自动化控制,分布式、高可靠性、高性。
(2)从站作为相对的分散控制各个工位的运行。
3.2 控制要点
(1)该网络中一个主站CPU下两条profibus网络所带的从站有44个之多,在利用Simatic Manager编程进行硬件配置时,根据S7-300CPU中CPU31XC的地址分配的参数规范,对于数字量输入输出,其地址分配的参数范围为0.0~127.7。因此在进行硬件配置时, S7~300CPU自带的profibus-DP接口上的profibus I线上的模块数字量I/O地址一般规定在0.0~127.7的范围中,如有超出则采用间接寻址的来处理。profibus Ⅱ线上的模块的数字量I/O地址无论处在哪个范围中,都必须采用间接寻址。
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(2)关于器的硬件互锁。对于转台工位,转台有正转和反转两种工作状态,因此转台的回转电机需要有一个负荷开关和两个器一并来控制(而举升电机一般只需要一个负荷开关和对应的一个器即可进行控制),器分正转器和反转器,输入端为380。正转器的三相电压A、B、 C分别和反转器的C、B、A短接。如图2所示,当程序在执行中,若存在某些漏洞使得正转器和反转器的输出点同时置1时,则会出现正转器和反转器各自的A相和C相短接,造成器短路损坏,主电源开关跳闸。为了避免这种事故的发生,首先保证程序中不能出现两个器同时置1的情况,其次即是采用器上硬件互锁,如图2所示,点Q1、点Q2是输出控制点,Q1两端本应接在正向器的两个输入端子,同理, Q1两端本应接在正向器的两个输入端子,但是改接成如图所示。器上有自带的一个常开点和一个常闭点,互锁中只需用到常闭点,当输出点Q1闭合时,正向器上常闭点随之断开,则Q2输出点两端之间不可能形成回路,也就不会出现短路跳闸的事故。
(3)该项目中涉及到的变量数目较多,根据现场情况随时可能有更改,为了便于,采取S7程序界面和Wincc人机界面共用一套变量。这样可以将建立变量的工作量一半,也将出错概率一半。先安装step7,之后自定义安装Wincc,将Wincc通讯组件安装完整。然后在 step7中OS站,可右键打开并编辑Wincc项目。在Wincc项目中需要引用变量的位置进行变量选择,出现变量选择对话框,即可在 step7项目变量表中选择需要的变量,从而保证人机界面和下位机所用变量的*性。
3.3 控制功能
(1)手自动回路的切换
在Wincc人机界面上可以很方便地知道每个工位的手自动状态,但是手自动状态的切换是在从站的控制箱面板上实现的。在自动状态下,工位的操作全由下位控制,可实现全自动控制机械的操作流程。在手动状态下,操作具有自保护功能,在某些机械操作下通过互锁可杜绝相应的危险的发生。
(2)安全保护
监控设定了若干级操和操作员分别有自己的操作权限,且操作员在进行操作时有必要的警告提示框和信息提示框出现。
(3)查询源程序代码
当机画面显示某个工位出现故障时,可从画面直接按钮进入相应的下位机梯形图程序界面,即可迅速查找出故障的根本原因,节省了维修时间。
(4)故障和报表打印
当设备出现故障时,框中会出现提示,并伴随有声音。操作员可根据需要打印与生产相关的报表信息。
4 结束语
西门子S7300 CPU通过两条profibus-DP网络连接若干ET200S和ET200eco从站构成的集中分散式控制已经在该发动机装配线成功投运,能够保证生产线连续地生产,尤其在机械灵敏度上有较大,*了用户的要求。工作小时累计是工程机械设备一个*的功能。一方面它是企业与客户之间履行保修条款的重要的数字证据;另一方面也是用户施工结算的有效工作数据。的小时计大都是电磁机械式的,也有用液晶式的。随着科学技术的不断发展,plc(可编程序控制器)在工程机械设备上被广泛应用。三一重工股份有限公司在所有的产品中全部使用了siemens公司的S7-200PLC,使产品的可靠性、控制精度、智能化程度、扩展性都有了很大的。S7-200功能强大、资源丰富,用它来实现工作小时累计是可行的,的小时计可以省掉。
硬件组成
在现有的S7-200PLC电气中,不需要任何资源。在外部计时条件的情况下,CPU开始计时,同时,计时数据通过PPI电缆传到人机界面显示。
设计
计时器。利用的特殊寄存器标志位0.5作为计时脉冲,接通一次(或断开一次)为1秒,用计数器累计时间,满60向前进位。
时间累计。实时的小时计是前一次的累计时间加本次的工作时间。H=h0+h1。
时间存储。用*存储的存储时间数据到EEPROM存储器
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